4月18日上午11時,隨著施工人員將新脫硫塔體與原脫硫系統(tǒng)銜接的最后一道縫隙焊接完畢,一期鍋爐脫硫系統(tǒng)“換肺”手術圓滿結束!
脫硫系統(tǒng)作為鍋爐重要的環(huán)保設施,承擔著保障鍋爐煙氣二氧化硫達標排放、守護藍天白云的重任,而脫硫塔則好比脫硫系統(tǒng)的“肺”,其功能的好壞直接影響脫硫效果。年度大檢修項目梳理期間,動力車間對脫硫塔本體進行了全面測厚檢查,檢查結果顯示,脫硫塔錐形段、直筒段、轉向室均存在不同程度的磨損減薄現(xiàn)象。在與廠家進行溝通后,對方給出的整體更換方案雖能“藥到病除”,可價格卻令人咋舌。面對高昂的費用,公司領導召集生產(chǎn)部、動力車間和修造部相關人員緊急討論。
本著“用緊日子過好日子”的思維理念,公司最終決定依托原始圖紙自主申報材料、現(xiàn)場預制新塔。雖然過程有些“麻煩”,但是經(jīng)過精細核算,自主預制不僅能將費用壓縮至廠家方案的三分之二,技術人員還能在預制過程中優(yōu)化設計,針對性地補充加強錐數(shù)量,強化關鍵部位結構,大幅提升脫硫塔的強度和抗負壓性能,實現(xiàn)成本與質(zhì)量的雙豐收。
根據(jù)公司年度大檢修計劃,留給一期脫硫塔拆裝的凈作業(yè)時間只有6.5天,于是在大檢修序幕尚未拉開前的3月19日,施工隊就已進駐現(xiàn)場,打響了脫硫塔本體預制的“前哨戰(zhàn)”,為脫硫塔換新工作贏得足夠時間。
預制期間,車間將“用乙方的思維做甲方”理念貫徹到每一個細節(jié)。為了確保預制工作順利進行,車間主動與檢修單位對接,提前規(guī)劃并騰出寬敞、平坦的預制場地。盡管這給工藝人員日常巡檢工作帶來了諸多不便,如巡檢路線變長、耗時增加等,但車間和運行班組人員毫無怨言,積極協(xié)助施工隊解決場地布置、材料堆放等問題。施工方高標準嚴要求,加班加點,從板材切割、材料吊裝到組裝焊接等每一個工作環(huán)節(jié)都按照預定的方案要求嚴格進行。
清明節(jié)前夕,一座高30余米、直徑5.8米、重達50多噸的嶄新脫硫塔巍然矗立在一期鍋爐裝置現(xiàn)場,就地待命。
4月12日,一期裝置停車具備檢修條件后,脫硫塔換新工作迅速展開。18日上午11時,隨著施工人員將新脫硫塔體與原脫硫系統(tǒng)銜接的最后一道縫隙焊接完畢,脫硫塔整體更換工作圓滿結束。
從“依賴外購”到“自主預制”,一期脫硫系統(tǒng)成功“換肺”,再次體現(xiàn)了公司對集團四種經(jīng)營理念的生動實踐,為公司高質(zhì)量綠色發(fā)展注入了強勁動力。